粉矿金属回收率提高到85%以上
酒钢成功攻克世界级难选铁矿石高效利用难题
本报讯(记者李巍 通讯员马琳)随着201小时的连续运行,酒钢“粉矿悬浮磁化焙烧工艺技术”于近日取得重大突破,开创了悬浮磁化焙烧技术大规模工业应用的先河,标志着酒钢成功攻克世界级难选铁矿石高效利用难题。
作为酒钢铁矿石骨干生产基地的镜铁山矿,其矿石属于世界级复杂难选贫氧化铁矿石。经过三代选矿人几十年的技术攻关和生产实践,形成了“块矿竖炉焙烧——弱磁——反浮选、粉矿强磁选”的生产工艺流程。2007年,块矿系统通过铁精矿提质降杂改造,精矿品位首次突破60%,但粉矿强磁选工艺多年来一直没有明显提升。精矿质量差、金属回收率低,致使宝贵的矿石资源常年流失于尾矿中,成为长期困扰酒钢发展的资源短板。
为切实解决难选氧化铁矿石高效利用难题,酒钢围绕“磁化焙烧”这一有效工艺技术,坚持跟踪、试验与可行性研究,并于2016年8月1日开工建设年处理粉矿165万吨的“宏兴股份公司粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造一期工程”,为高效利用难选氧化铁矿石资源开辟新的途径。
历经多次优化改造和40多次投料调试,该生产线于今年11月16日开始全线投入生产。经过201小时的连续运行,各工艺环节全线贯通,系统运行稳定,主要工艺指标基本达到设计要求,目前已进入工艺参数调试与优化阶段。
“项目从工艺设计到设备选型都存在着风险和难度,作为第一个‘吃螃蟹’的人,我们没有成熟经验可以借鉴。”宏兴股份公司选烧厂厂长陈毅琳说,面对重重难题,项目团队与合作单位携手并进,研究解决了多项关键技术,重点攻克了悬浮炉系统干燥段落料、冷却段不顺行及成品过氧化等难题,实现了生产线全线贯通并投入连续运行。初步调试结果表明,磁化焙烧效果良好,粉矿金属回收率从原来强磁选工艺的65%以下提高到85%以上,大幅度提高了资源利用率,为酒钢提升资源保障能力、实现高质量发展作出了积极贡献。
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